自動(dòng)裝車機(jī)器人機(jī)械手的驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)設(shè)計(jì)
智能搬運(yùn)機(jī)械手的驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)采用液壓方式,它具有在同等輸出功率下傳動(dòng)裝置體積小、重量輕、運(yùn)動(dòng)平穩(wěn)、動(dòng)態(tài)性能好等特點(diǎn),13個(gè)搬運(yùn)機(jī)械手的左右橫移,上升和下降及夾緊和松開等動(dòng)作及4個(gè)自動(dòng)轉(zhuǎn)位夾具的回轉(zhuǎn)運(yùn)動(dòng),分別采用由方向閥和節(jié)流閥控制的18個(gè)液壓缸驅(qū)動(dòng),全部執(zhí)行元件由一個(gè)4 kW的6級(jí)電動(dòng)機(jī)帶動(dòng)一個(gè)流量為24 l/min的單級(jí)葉片泵供油,使驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)的造價(jià)大幅度降低。
在多工步搬運(yùn)搬運(yùn)機(jī)械手的控制系統(tǒng)中,我們采用了PLC技術(shù),選用霍爾傳感器作為主令檢測(cè)信號(hào),使用C40P作為控制器主體。
常用PLC梯形圖邏輯設(shè)計(jì)方法較多,設(shè)計(jì)中我們采用流程圖法,按照零件加工過(guò)程設(shè)計(jì)出控制系統(tǒng)流程圖。
一般控制系統(tǒng)都是由若干個(gè)穩(wěn)定工作狀態(tài)組成,每個(gè)工作狀態(tài)是由于接受了某個(gè)切換主令信號(hào)而建立的。各個(gè)工作狀態(tài)用一個(gè)輔助繼電器進(jìn)行區(qū)分,輔助繼電器的狀態(tài)由切換主令信號(hào)來(lái)控制,這些切換主令信號(hào)分別來(lái)自按鈕、傳感器、定時(shí)器和計(jì)數(shù)器。輔助繼電器同時(shí)又是執(zhí)行元件的輸入變量。當(dāng)控制系統(tǒng)的輸入主令信號(hào)和執(zhí)行元件確定以后,將主令信號(hào)與各自工作狀態(tài)的約束條件,分別代入相應(yīng)的輔助繼電器邏輯方程和執(zhí)行元件的邏輯方程,即可完成自動(dòng)工作循環(huán)的邏輯控制。Z后再考慮手動(dòng)控制系統(tǒng)及自動(dòng)循環(huán)與手動(dòng)控制之間的互鎖要求,即完成了全部控制系統(tǒng)的邏輯設(shè)計(jì)。
由于多工步搬運(yùn)搬運(yùn)機(jī)械手主機(jī)采用口字型框架結(jié)構(gòu),13個(gè)搬運(yùn)機(jī)械手、夾具、動(dòng)力頭在主機(jī)上、下、側(cè)面線性排列,使設(shè)備整體結(jié)構(gòu)緊湊,占地面積小,并有條件采用臥式凸輪分配軸機(jī)構(gòu)對(duì)動(dòng)力頭進(jìn)行集中控制,18個(gè)液壓缸采用一個(gè)泵站供油,中間環(huán)節(jié)少,節(jié)省能源,使設(shè)備總成本降低。搬運(yùn)機(jī)械手采用自定位夾緊機(jī)構(gòu)配合輔助夾具使工件的定位、夾緊、抓取等動(dòng)作一并完成,有利于保證產(chǎn)品質(zhì)量,工藝過(guò)程中,13個(gè)工步同時(shí)進(jìn)行,13個(gè)工件的搬運(yùn)同步完成,生產(chǎn)節(jié)拍協(xié)調(diào),生產(chǎn)效率高。尤其是采用PLC控制技術(shù),操作程序變更方便,一旦產(chǎn)品規(guī)格型號(hào)改變,只要調(diào)換分配軸上的凸輪,調(diào)節(jié)驅(qū)動(dòng)轉(zhuǎn)位夾具的油缸行程,更換夾具定位元件,即能對(duì)新產(chǎn)品進(jìn)行加工,所以,設(shè)備在控制器殼體徑向孔系加工中具有較大的柔性,利于產(chǎn)品更新。鑒于以上特點(diǎn),該設(shè)備投產(chǎn)以來(lái),不但為生產(chǎn)廠家?guī)?lái)了可觀的經(jīng)濟(jì)效益,還受到了同行專家們的好評(píng)。
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